采用格柵調(diào)節(jié)/厭氧水解酸化/生物接觸氧化/斜管沉淀池/生物濾池工藝對原印染廢水處理工程進行改造,改造工程已正常運行2年多,處理出水pH值為6~9、COD≤50 mg/L、SS≤20 mg/L,改造工程至今未排過生化污泥,實現(xiàn)了污泥趨零排放的目標。
1 工程概況
某紡織印染公司主要從事各類毛條染色、絞紗染色產(chǎn)品生產(chǎn)。原采用格柵調(diào)節(jié)→加藥反應沉淀→生物接觸氧化→氣浮→納管外排工藝處理生產(chǎn)廢水。為了減輕后續(xù)污水處理廠的負擔,提高中水回用率,減少廢水排放量,對原有廢水站進行了改造。經(jīng)過二年多的運行,基本無污泥排放。
2 工藝設計
2.1 工藝流程
為減少生化污泥的產(chǎn)率,通過調(diào)研省內(nèi)外紡織染整行業(yè)廢水處理工藝,結(jié)合本院開發(fā)的污泥原位減量技術(shù),采用如圖1所示的工藝流程。印染廢水由各車間匯入格柵調(diào)節(jié)池內(nèi),采用大流量泵回流進行均質(zhì)均量,再泵入?yún)捬跛獬剡M行厭氧水解酸化處理,將大分子物質(zhì)水解為小分子物質(zhì),將不溶性物質(zhì)轉(zhuǎn)化為水溶性物質(zhì),同時可以提高廢水的可生化性和降低色度。
廢水經(jīng)厭氧水解池后進入生物接觸氧化池,進行生化處理,去除大部分有機污染物,同時在接觸氧化池中加入污泥減量菌種,減少生化污泥的產(chǎn)生。廢水經(jīng)過接觸氧化池處理后進入斜管二沉池進行固液分離,出水進入生物濾池,進一步去除有機污染物,再進入超濾+反滲透系統(tǒng)進行處理。
2.2 主要構(gòu)筑物與設備
① 調(diào)節(jié)池
1座,地下鋼混結(jié)構(gòu),尺寸:45.0m×9.0m×3.15m,有效水深2.6m,停留時間11.5h。
配套設備:污水提升泵2臺(1用1備),流量為107m3/h,揚程為120kPa,功率為7.5kW;回流潛污泵2臺,流量為100m3/h,揚程為70kPa,功率為5.5kW。
② 厭氧水解池(原初沉池改造)
1座,半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸:24.5m×10.5m×6.5m,有效水深為6.0m,有效容積為1543.5m3,停留時間為16.8h。配套設備:組合填料155m3,點對點布水器6套。
污泥層設計是水解池實現(xiàn)有機物截留并處理的關(guān)鍵。平均流量時泥層厚3m,頂部距出水槽1.5m;大流量時污泥層厚3.5m,頂部距出水槽1.0m。污泥層的污泥濃度控制在15~20g/L,上升流速為2.8~3.4m/h。
由于在水解池內(nèi)可實現(xiàn)廢水、污泥的同時處理,故設計將后續(xù)剩余活性污泥通過閥門切換直接進入水解池,具體回流量可根據(jù)水解池內(nèi)污泥濃度及運行處理要求確定,但在水解酸化池啟動培菌期,可考慮完全污泥回流,以縮短水解池啟動時間。
③生物接觸氧化池(原有)
1座,半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸為7m×10.5m×6.5m+23.0m×10.5m×5.m,有效水深為6.0m+4.5m,有效容積為1527.75m3,停留時間為16.7h,配套設備:組合填料945m3,微孔曝氣頭50個,污泥原位減量菌劑投加裝置套。
④斜管二沉池(原氣浮池改建)
尺寸為13.5m×10.5m×4.6m(原池加高2.0m),1座2格,表面負荷為0.86m3/(m2·h),半地下鋼混結(jié)構(gòu),配套設備:污泥回流泵2臺(1用1備),流量為100m3/h,揚程為80kPa,功率為5.5kW;斜管填料100m3;污水提升泵3臺(2用1備),流量為65m3/h,揚程為100kPa,功率為5.5kW。
⑤生物濾池(一期生化池改造)
尺寸為8.75m×4.25m×5m+2.5m×10.75m×5m,半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),1座,填料高度為3m。
配套設備:改性煤渣填料,粒徑≥50mm,180m3;焦炭填料,粒徑≥100mm,30m3;抽換式曝氣管70m;配套風機,利舊;反沖洗水泵2臺(1用1備),流量為358m3/h,H=120kPa,N=22kW;反沖洗風機2臺(1用1備),風量為27.90m3/min,風壓為53.9kPa,N=30kW。
⑥污泥處理系統(tǒng)
現(xiàn)有板框壓濾機2臺,主要用于處理河水凈化所產(chǎn)生的物化污泥。改造工程基本不產(chǎn)生污泥。
3 系統(tǒng)運行情況及處理效果
3.1 污泥馴化及運行
3.1.1厭氧水解池調(diào)試
厭氧水解池的啟動過程分為三個階段:污泥馴化階段、負荷提高階段和滿負荷運行階段。
①污泥馴化階段
采用連續(xù)進水,進水量約為設計水量的1/3;厭氧水解池接種某城市污水廠脫水污泥,接種量為5kgSS/m3,水解池的啟動容積負荷為0.1~0.2kgCOD/(m3·d),進水COD濃度為200~400mg/L。全程控制pH值為6.5~8.0。
②負荷提高階段
在污泥馴化過程中,同時監(jiān)測出水COD濃度,當運行2周以上、COD去除率達到20%時,開始提高進水負荷。水解池進水流量依次為設計水量的1/2、3/4。定期監(jiān)測出水COD、VFA等指標,當系統(tǒng)穩(wěn)定后方可提高進水負荷。
③滿負荷運行階段
當進水量達到設計流量的75%后,大約需要2~3周將進水負荷提高到設計處理能力。終反應器有機負荷穩(wěn)定在0.3~0.4kgCOD/(m3·d)左右,廢水COD值為200~400mg/L,COD去除率達到30%左右,VFA為15~50mg/L。大約4個月后,水解池調(diào)試完成。厭氧池正常運行時,厭氧出水COD值為150~200mg/L。
3.1.2 生物接觸氧化池調(diào)試
生物接觸氧化池調(diào)試時投加取自某城市污水廠脫水后的污泥,接種量為2~3kgSS/m3。調(diào)試初期,由于廢水量較少,因此每天在該池內(nèi)投加10~20kg面粉。當池中MLSS>1000mg/L時,開始回流污泥,停止悶曝,連續(xù)進水,連續(xù)曝氣。初回流比不能太大,隨著MLSS值升高,逐漸提高回流比至設計值。
一般一周后在填料表面上就可以看到薄的一層膜。大約20d后,填料上將掛上一層橙黑色生物膜,膜厚度為1~2mm,可按設計水量進水。在此情況下穩(wěn)定運行1個月左右,掛膜基本完成。此時應密切注意監(jiān)測水質(zhì)變化情況,避免負荷突變對生化池造成沖擊。若液面有大量泡沫產(chǎn)生且數(shù)量不斷增加,覆蓋生化池,說明曝氣量過大或有大量合成洗滌劑與其他物質(zhì)進入,應減少曝氣量,投加除泡劑,也可在生化池周邊安裝自來水噴淋消泡。
隨著時間的延長,生物膜開始新陳代謝,老膜開始剝落,出水中出懸浮物,標志著掛膜結(jié)束,可進入正常運行。控制該池DO值為2~4mg/L,約一個污泥基本成熟,SV30為20%~30%,MLSS為2~3g/L。
3.2 處理效果
該改造工程于2011年11月建成,經(jīng)過4個月的污泥減量調(diào)試運行,處理效果穩(wěn)定,優(yōu)于設計的出水水質(zhì)指標(見表2)。
實際運行數(shù)據(jù)表明,污泥減量前后出水水質(zhì)基本不變,且污泥減量菌加入后COD相對較好。運行至今,生化系統(tǒng)未排過剩余污泥,污泥減量顯著。
4 工程經(jīng)濟技術(shù)指標
該廢水站處理規(guī)模為2200m3/d,總投資為500萬元,直接處理成本為2.63元/m3,其中電費為1.24元/m3、藥劑費(膜再生、阻垢等)為1.14元/m3、人工費為0.15元/m3,其他為0.10元/m3。